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CA6140普通车床的数控化改造设计

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  • 发布时间:2014-08-09
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Numerical control modification of the engine lathe CA6140Abstract:This article introduces the scheme of modifying the enne lathe CA6140 into economical numericaly controled lathedesigned by GSK980T numeficM control system,W hich Call be used aS a reference of modifying and making beer use of generequipm ent.

Key words:CA6140;engine lathe;Numerical control transformation数控机床作为机电-体化典型产品,在机械制造业中发挥着巨大的作用,很好地解决了现代机械制造中结构复杂、精密、批量孝多变零件的加工问题,且能稳定产品的加工质量,大幅度提高生产效率。但从目前企业面临的情况看,数控机床价格较贵,-次性投入使企业心有余而力不足。作为机床大国,我们针对普通机床的数控化改造不失为-种解决良策。本文针对目前国内企业现状,提出了简易型经济数控改造方案供数控人员参考。

1 方CA案614O普通车床数控改造的总体根据 CA6140车床相关资料,利用数控系统对输入的加工程序进行运算处理,发出的进给指令通过 /O接口输出给 x轴和 Z轴步进电机,经齿轮降速后,带动滚轮丝杠转动,由螺母带动刀架直线移动,从而实现纵向和横向的自动进给运动。换刀指令通过刀架控制器控制三相电动机实现刀架 自动转位功能,由脉冲编码器协调完成螺纹车削功能。

1.1 主要配置该方案为经济型改造,根据改造功能要求和精度要求选择半闭环控制方式,采用广州数控GSK980T系统,采用广州数控 980系列伺服放大器和伺服电机。主轴传动不变,实现有限级变速;纵向和横向采用混合型步进电机驱动,由滚轮丝杠转动实现 自动进给。在小托板上配置 4工位电动刀架,可实现自动换刀控制;整机采用床身前后半防护设计,美观大方。

1.2 总体改造方案系统框架以 GSK980T,配以电子手轮、混合式步进驱动单元与滚轮丝杆螺母副对 CA6140车床的x,z轴进行改造,保留原有主轴系统和冷却系统;改造的两轴在机械上采用了滚珠丝杠直连传动系统。拟定数控系统和控制方案如下图所示:2 纵向进给系统滚珠丝杠和电机计算 与选型2.1 纵向进给系统滚珠丝杠1改造要求加工最大长度 1500rm;主轴孔径 50mm;机床定位精度O.03mm最大回转直径 400mm;使用寿命厶h14400h;启动加收稿 日期2013-08-17作者简介马云飞 1983-,男,工程硕士,电子工程师、-级注册计量师,从事计量检定if-作。

速时 30ms传动精度要求±0.02mm;溜板及刀架重力纵向800N,横向600N:最大进给速度 纵向0.6m/min,横向3m/min;丝杠长 纵向3.6m,横向0.5m; 1600r/min丝杠转速 纵向60r/min,横向30r/min2选择脉冲当量根据机床精度要求确定脉冲当量:纵向 0.01ram/步,横向0.O05mm/步3计算切削力a.横切端面主切削力 可取纵切的 1/2,为 2680N.此时走刀抗力为, 吃刀抗力为 。

: : 1:O.25:0.4 2680x0.25670Fr2680x0.41072b.纵车外圆主切削力 0.67J加 0.67 x400 5360N按切削力各分比例Fz: : 1:O.25:0.4 5360x0.251340N 5360×0.42144N4纵向进给丝杠a.计算进给牵引力FmN纵向进给为综合性导轨 厂 F G 1.15x13400.16x534010002560N式中 K-考虑颠复力矩影响的实验系数,综合导轨取K:l15, -滑动导轨摩擦系数:0.15:0.18G-溜板及刀架重力 x:G1000Nc × ×F5计算最大动负载 C上:-60xn-x T :,0式中Lo-滚珠丝杠导程,初选 - 6mm- 最大切削力下的进给速度,可取最大进给速度的0.3~0.5,此处U0. T-使用s寿命6m/,m按in1500h;F-运转系数,按-般运转而,1.2:1.5; 寿命,以l0 转为 1单位n : : : 5or/mto 6三: :.6050x15000: 4 L----7- --------- 1OO lOOc ×1.215606645.66滚珠丝杠螺母副型号的选择可采用 WlL400b外循环螺纹调整预紧的双螺母滚珠丝杠副,例 2.5圈,其额定动负载为 16400 N,精度等级差表选为 3级 大至相当于老标准 E级7刚度验算最大牵引力为 2530N,支承间距 L1500mm丝杠螺母轴承均预紧,预紧为最大轴向负荷的 1/3。

a.丝杠的拉伸或压缩变形量6根据P 2530N,Do:40m , SL/L 1.2x10~,可算出:: .! ×1500:1.2×10-5:1.8×1O- mm由于两端均采用的推力球轴承,且丝杠又进行了预拉伸,鼓起拉压刚度可以提高 4陪 。其实际变形量 为: 1× 0.45x10-2b.滚珠与螺纹滚道间接触变形查表按系列 1列圈滚珠和螺纹滚道接触变形量如:因为进行了预紧 432岬c.支承滚珠丝杠轴承的轴向接触变形采用 8107型推力球轴承 , :35mm,滚 动体直径 6.35mm ,滚动体数量 z 18, 0.0024 -o-oo24√ 0.0756 c -35×18 、注意,此公式中 单位应为因施加预紧力,故 0.00450.00320.0038 0.0115mm位精度满足设计要求2.2 纵向进给系统电机选择1确定系统的脉冲当量:脉冲当量是指-个进给脉冲使机床执行部件产生的进给量,根据机床精度要求,CA6140定位精度为±0.015mm,因此选用的脉冲当量为 0.Olmm/脉冲~0.O05mm/脉冲。

2步进角的选择根据步进角初步选择电机型号,并从电机技术参数中查到步距角 及减速比 与脉冲当量 和丝杆导程 厶有关,初 选 电 机 型 号 时应 合 理 选 择 以及 ,并 满 足 :0如×i×360/ O.36.. 70.

初选电机型号:90BYG502,具体参数如下图 3 数控系统的连接与调试纵向电机 步距角 相数 驱动电压 电流9OBYG5502 0 36 5 5ov 3A静转矩 空载 启 动频 空载运行频率 转动惯量 重量蛊5N.M 2200 ≥30000 40kg cm2 4 Skg3选型验证:a.根据选型首先计算等效转动惯量,可由下式得出:: t,吖 l L 2Js 姜 2 g z刀其中 山为步进电机转子的转动惯量查表为 40kg.cTl2;J。

为齿轮 z 的转动惯量,J:为齿轮 z。的转动惯量;Js为滚珠丝杠的转动惯量,G为工作台重力,L。l。计算步骤因为篇幅略去,计算得:J 252.302 kg.cm2考虑步进电机与传动系统惯量匹配 问题 , /J 40/252.3020.158,基本满足惯量匹配要求。b.机床在不同的工况,所需的转矩不同,下面分别计算快速启动力矩 l起:快速移动时所需力矩 M ,最大切削负载时所需力矩M其中M起最大:M Mk M M0,其中:GSK980T数控系统为全功能型,软件方面有 CNC功能,配合 GSKCC软件可以利用电脑在 WNDOWS下方便地编写的机床程序,简便的通讯能力,动态的 PLC显示,可以实现图形动态响应,方便调节系统参数。PMC控制,仅有47条指令,由于有功能指令,利用梯形图编制PMC将变得非常方便。

改造后的数控机床除了在机械上进行调整,尽量消除系统的间隙、摩擦等控制系统的死区外,还要对系统参数设置调试。完成后进行伺服初始化,设置行程、速度等参数。为了进-步提高机床稳定性、动态性,还需设置位置增益等 CNC参数。

4 结束语经过工厂实际验证,数控改造后-方面实现了控制的准确性、可靠性,提高了生产的效率;另-方面降低了成本,减少故障,使用数控系统对普通机床的改造达到了较好的改造效果。

妇 :∑ 2z丽vmax 8b10-2Ⅳ训 1,1·46×16002236 /min 2代入计算可得:Mka:252.302× 兰 :!! 婴 : ×l0- Ⅳ 1:41. 1Ⅳ .m3J360×60×1.5×0.0141同样根据公式计算可得 8·4N.Cm,Mo96·6N.cm, 5雇41.48.496.6146N.am,由所选的步进电机为五相十拍,查表 0.951 61则Mb1.46N.cm < , 5xO.9514.75N.cm所选步进电机符合要求。

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