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油缸改进性修复技术探讨

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  • 发布时间:2014-09-15
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液压技术已是成熟的工业技术,在当今冶金设备上应用广泛。特别是在轧钢生产线上 ,液压设备已成为不可缺少的重要组成部分。油缸是液压系统的执行元件,是液压系统中工作最频繁、最容易失效的液压件。油缸维修是液压设备维修的重要组成部分。

设备维修的基本任务就是保持和恢复设备的原有性能,但在实际维修中常因设计缺陷、环境改变及维修条件限制,不能做到修旧如新,维修后的设备往往达不到原有性能。通过对维修设备进行局部的技术改进,恢复或提高其原有的技术性能,这种维修方法被称为改进性维修 (Improvement Maintenance,IM),有别于常规的修复性维修(Corrective Maintenance,CM)。

笔者从事液压系统的技术管理工作已有 2O多年,日常工作中修复了大大小小油缸数千只↑年来,又不断尝试采用改进性维修技术修复油缸,其不仅能恢复油缸的使用性能,且可大大延长油缸的使用寿命 ,从而收到了事半功倍之效。

1 油缸的结构和失效形式1.1 油缸的结构和组成图 1是最常见的油缸结构形式,-般都由前缸盖、导向套、活塞、活塞杆、缸体、后端盖、密封圈、螺栓等组成 。有时活塞和活塞杆可以是-体的,通常称为柱塞,这样的油缸称为柱塞缸。

后端盖 活塞密封什 活寒 缸体活采杆 前缸盖 导向套 密封什/ / / /r / ,l 图 1 油缸结构图1.2 油缸失效的形式和原因1.2.1 密封件失效活塞和活塞杆上的密封件破损或磨损,这是最常见的油缸失效形式。主要原因有:(1)由于油液不净,污物卡在密封件和缸体之间,在往复运动时产生摩擦力 ,造成密封件非正常的机械磨损而损坏;(2)密封件大多采用橡胶材料,其有-定的寿命和适用温度范围,在高温环境下,橡胶材料极易老化(剥落或粉碎),致使密封件失效;(3)安装时密封件没完全安装到位,造成运动中受力不均被挤破而失效。

1.2.2 缸体磨损缸体磨损的主要原因有:(1)油液中存在杂质,运动时产生摩擦力,频繁的运动导致缸体磨损;(2)油缸的安装不平行或不120垂直 ,使油缸始终有外力存在,受力不均而导致缸体磨损 ;(3)导向环等密封件损坏未及时更换,从而引起缸体磨损。

1.2.3 活塞杆失效活塞杆失效的主要原因有:(1)油缸与执行机构在安装时不平行或不垂直 ,频繁运 动导致 活塞杆 弯曲、断裂而失效 ;(2)工作环境差,活塞伸出时有异物碰擦导致活塞杆弯曲、破损、断裂;(3)工作在高温或浊循环水冲击等恶劣环境中,活塞杆表面被腐蚀而失效。

1.2.4 其他附件失效包括油缸附件如耳环由于安装欠佳、冲击力大或维护不当失油等原因而失效;底座安装欠妥或材料的选用不当,销轴、铜套配合过松,从而产生冲击力造成销孔变形、破损而失效。

2 轧机平衡油缸改进性维修平衡缸(图 2)是小型棒材轧机必配的部件,分别安装在轧机 2个下轴承座(图 2序号 1)上,主要作用是托起上轧辊,消除压下螺母和丝杆之间的间隙,保证上、下轧辊问的间隙恒定,从而保证轧件的尺寸公差。

- 41 32、t、, - /图 2 平衡缸结构 图1-轴承座 2-缸套 3-导向套 4-0形圈 5-Yc密封圈6- 防尘圉 7~ 螺栓 8-端盖 9- 柱塞在日常使用过程中,发现平衡缸经常性漏油,平均使用寿命只有 1个多月,而1对轧辊的工作寿命往往要超过 1个月,为减少漏油,只好将油管拔除,造成轧机在缺少或没有平衡缸的情况下工作,轧辊失稳,轧辊问冲击很大,对轧机压下装置也有很大的损害,同时也不能保证轧件的尺寸公差。

2.1 平衡缸频繁失效原因分析通过对多只失效平衡缸的拆检分析,发现多数情况下是密封圈失效,而造成密封圈失效的直接原因是柱塞(图2序号9)表面涂铬层剥落并有许多屑坑。根据观察,平衡缸长期处于1 000℃的钢坯附近,不仅长期受钢坯热流和剥落的高温氧化铁皮的侵蚀,而且要不断地受轧机冷却水的侵蚀,忽热忽冷,外部工作环境十分恶劣,柱塞外露部分的表面出现此种状况,也就不足为奇。

2.2 平衡缸结构形式的改进平衡缸的工作环境差,柱塞表面凹凸不平是导致平衡缸密封圈失效的直接原因,因此必须改变平衡缸的结构形式。在保持原有工作面积不变的前提下,对平衡缸的结构作如下改进 :(1)将柱塞式改成活塞式,增设密封圈;(2)将平衡缸的端盖结构作改进,适当缩小直径。改进后的结构如图 3所示。

图3 改进后的平衡缸结构图1 轴承座 2-O形圈 3-缸套 4 0形圈 5-导向环 6-防尘圈7 螺栓 8-导向环 9 柱塞 1O 阶梯圈 ll-垫圈2.3 平衡缸结构形式改进后的主要特点(1)由于将柱塞式改成活塞式,密封圈分成两部分,活塞上的密封圈起主密封作用,活塞杆上的密封圈仅起防尘、防水和导向作用。(2)柱塞外露部分表面涂铬层的损坏不影响活塞上的密封圈,因此不会造成平衡缸的泄漏。(3)可以对平衡缸直接试压,不需要像原来那样要在上方压住柱塞,需专用装置。

G。n9Y·vu tsnu!三堇量鉴气缸内部的温度,从而大大提高气缸的使用寿命,平均寿命从 1个月延长为 1年多。改进后的结构如图 4所示。

图4 带水箱的气缸结构图3.3 气缸结构形式改进后的主要特点(1)气缸外部设水箱,水箱分上、下两体的结构可使气缸紧凑,便于加工,冷却水的下进上出形式有利于热交换。(2)对密封件的要求不高,可以不再使用价格昂贵的氟橡胶密封件,耐磨性更佳且价格便宜的普通聚氨酯材料也能满足要求。(3)由于水箱的存在,其外形尺寸比原来的略大,除缸筒和上端盖需重新设计外,其余部件和密封件与原来的通用,成本费用增加不多。

3 夹送缸改进性维修 4 结语夹送气缸处于加热炉出钢口约 1 m处,不但要长期受从加热炉炉门口出来的热流侵蚀,而且要不断地夹持近1 000℃的钢坯,工作环境十分恶劣,气缸的工作寿命很短,-般只有 1个月左右,最短只有 1O天。频繁地更换气缸不仅增加了生产成本,而且制约了生产线的正常运行。在炉区恶劣的环境下,每更换-次气缸,要消耗工人大量的体力和时间。

3.1 气缸失效原因分析通过对失效气缸进行拆检分析,发现多数情况下是密封圈失效--胶合或唇 口磨损,基本认定主要原因是工作温度过高。故对密封圈的材料作了改进 ,用耐高温的氟橡胶材料替代聚氨酯橡胶材料,气缸的工作寿命有-定提高,但效果不明显。

另外,对气缸的外表温度进行跟踪测量,发现温度长期处于150200℃之间(随钢坯温度变化),而气缸上端盖靠红钢侧的瞬时最高温度可达 220℃以上。

查阅相关资料,比较几种常用橡胶密封圈的特性和适用温度 ,只有用硅橡胶材料(适用温度-7O~250℃)制作的密封圈才能满足夹送缸的工作温度要求。但是硅橡胶的机械强度低,并不适合用于往复运动的动密封中。

总之,环境温度过高是气缸失效的主要原因,用常温材料制作的密封圈不能满足夹送缸长期工作的要求,因此考虑从外部着手改进 。

3.2 气缸结构形式的改进在高温环境下,要延长气缸的使用寿命,必须降低密封圈的工作温度 ,满足密封圈的适用范围。为此,采取的具体措施是在气缸的密封圈附近增设冷却水箱,通过循环冷却水,降低油缸的失效有多种形式:密封件失效、缸体磨损、活塞杆失效及其他附件失效,要仔细观察和研究失效的形式,找出根本原因。关于油缸失效的原因,首先应考虑高温、多尘等恶劣环境对密封件、活塞杆的损伤,要有针对性地采取改进性维修措施 ,以取得事半功倍的效果。本文所述的几类油缸的改进维修技术,值得在高温、多尘等恶劣环境的冶金系统内推广。

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